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摘要:羅倫電站機組主軸密封供水系統過濾器原設計為純手動清洗型式,當出現過濾器堵塞信號時,需將濾網抽出手工清洗。濾網的頻繁拆卸清洗,極容易造成過濾器端蓋螺栓及螺孔的損壞,同時維護人員的維護量很大。經過多次的技術比較和論證,選擇了全自動過濾器,該新型過濾器最顯著的特點就是完全靠水力驅動,無需外接任何工作電源和控制裝置,有效地解決了現場存在的問題,提高了設備的自動化水平。
關鍵詞:全自動過濾器;工作原理;應用
1、問題的提出
電站的主軸密封包括工作密封和檢修密封兩部分,其工作密封位于水導軸承下方,密封圈采用國外進口材料。由于主軸密封的密封副靠潔凈水潤滑和冷卻維持工作,因此設計部門對潤滑水質的要求高,在主軸密封供水之前,設置了兩臺手工清洗的雙聯過濾器,互為備用,濾網的過濾精度為20μm。
該電站的1號機組于投入商業(yè)運行,初期運行期間,河道中的泥沙含量比較高,同時過濾器的過濾精度太高,因此經常出現主軸密封雙聯過濾器濾網堵塞,平均1~2天就需要維護人員清洗濾網一次。由于主軸密封的水源直接取自蝸殼取水主用過濾器(DN500)之后,其過濾精度為4 mm,主軸密封水源過濾器精度為20μm,兩個過濾器的過濾精度相差較大,導致了主軸密封雙聯過濾器堵塞的頻繁發(fā)生。頻繁的拆卸清洗過濾器,極易造成過濾器的兩個密封端蓋螺孔螺紋和濾芯損壞,給設備的安全運行帶來很大的隱患。
2、新型自清洗過濾器的工作原理
為了解決以上問題,保證主軸密封的的安全穩(wěn)定可靠運行,減輕現場維護人員的勞動強度,經過技術比較,我們采用了以色列某公司生產的全自動自清洗式過濾器,工作原理見圖1所示。該過濾器的型號為M30-03HLPE,規(guī)格為DN80